面对严峻的经营形势,各车间职工牢固树立“一切成本皆可降”思想,充分发挥主人翁精神,广泛挖掘各环节、各岗位的降本空间,最大程度实现物尽其能、材尽所用、变废为宝,全方位推动降本增效工作再上新台阶。
氯碱车间:针对脱硝工序的出硝量增加,包装袋数量难以满足需求的实际,氯碱车间利用回收的碳酸钠包装袋用于盛装芒硝,在不增加生产成本的情况下解决芒硝装袋问题。据计算,车间每月碳酸钠消耗280包左右,回收包装袋预计可降支7000余元。
聚氯乙烯车间:近日,车间职工对氯乙烯北区停运转化器装置磁环进行了清洗处理,共完成120余袋约9吨多的磁环清洗工作,节约处理费用2万余元。车间将工作量包保到班、到人;职工不畏严寒,团结一致、分工明确,在保证安全生产的前提下,对磁环进行清洗、装袋,保质保量完成了清洗任务。
电仪车间:今年以来,车间集思广益,深挖降成本提效益的思路做法,听取职工意见,将仪表小仓库作为可回收待利用材料储存和“加工作坊”。在“加工作坊”里,仪表工段职工以小组讨论、网上搜索、说明书参考等方式,使用回收配件先后修复聚合7号釜出料阀气缸、转子流量计等多台设备设施,节约了可观的采购费用。“加工作坊”不仅是变废为宝的平台,更成为了大家提高实践能力、增长技术的“好帮手”。
公用工程车间:制氮机消音器出口格栅网老化锈蚀,以往都是采购新的格栅网更换,增加了成本。车间职工对旧格栅网孔径、面积进行测量后,利用回收废旧钢板加工制作格栅网,节省费用约2000元。利用现有曲轴(修复)、轴承、机封及密封圈等配件,成功修复二期冷冻机油泵,解决了油压低故障,满足了生产要求,节省维修费用5000余元。(焦继谈 王大钊 梁慧 高栋)